无标题文档
河南宏泰窑炉耐火材料专注浇注料、耐火砖等耐火材料生产加工,种类齐全,价格实惠,实施工业炉维修。
返回首页 网站地图
二维码 手机扫一扫
来电咨询

全国咨询热线
13608687008

耐火砖知识与新闻

棒材加热炉耐火材料技术改造实践

棒材2号加热炉加热能力无法满足棒二工序轧线的生产,而且能耗较高。对该加热炉耐火材料进行大修改造后。冷坯额定加热能力为130t/h。消除了设备隐患。杜绝了安全隐患。降低了吨材煤气消耗。吨材煤气消耗降低0.12GJ/t。
0 前言
  棒材2号加热炉冷坯额定加热能力为80t/h,建成于2004年11月,炉子有效长度16米、内宽10.6米。在实际生产过程中,为适应产能要求而采取了强化加热措施,但其加热能力仍无法满足棒二工序轧线的生产,而且能耗较高。对该加热炉进行大修改造。改造后加热炉冷坯额定加热能力为130t/h。
1 技术改造要点
1.1 加热炉机械设备
  加热炉机械设备主要包括以下内容:上料系统、装料炉门升降装置、装料悬臂辊、装料推钢机、炉内挡板、炉底步进机械、出料悬臂辊、出料炉门升降装置、出炉自由辊道。装出料炉门为耐热铸钢,内衬耐火材料。装料炉门升降装置由气缸、链条、链轮、链轮轴、轴套及链轮支架组成,用于驱动炉门的升降。炉底步进机构采用双轮斜轨式。炉底机械为液压缸驱动、双滚轮、双层框架、斜轨式结构,由平移框架、提升框架、平移导向装置、提升导向装置、平移液压缸、提升液压缸等设备组成。步进最小周期36s。提升行程:200mm(相对固定梁表面为±100mm)
1.2 加热炉砌筑
  加热炉正常生产时,各部位外表面温度应符合国家标准GB/T3486-1993规定。加热炉炉顶、炉墙要求采用浇注料整体浇注,炉底采用砖砌的复合结构,供热段炉底表层选择抗渣性能好的材料,炉体为复合层保温结构,最大限度减少炉体散热损失。烧嘴砖与烧嘴装配后在现场安装。炉墙炉顶锚固砖为莫来石特异形高铝砖,Al2O3≥60%。炉膛膨胀缝采用1430℃的耐火纤维毯填塞。支撑梁和立柱采用耐火纤维毯和水梁专用高强浇注料(刚玉质自流浇注料)双层绝热包扎,以减少冷却水的吸热损失,提高炉膛热效率。
1.3 加热炉燃烧系统
  加热炉分预热段、加热段和均热段,其中加热段、均热段为供热区段。加热段分为加上及加下两段控制,采用比例燃烧(双交叉限幅)和数字化燃烧结合的技术;均热段分为均上左、均上右及均下左、均下右四段控制,采用比例燃烧技术。在HMI上建立合并为加热段上下、均热段上左右和均热段下左右的6个“一键式”温度手动设定段,满足操作人员快速调整的需要。混合煤气管道由总管阀站、总管、炉前管道、支架等组成。混合煤气接点在厂房外100米处,无现成接口,需重新开口并安装手动密封蝶阀和手动盲板阀,煤气接点压力6~8kPa。
1.4 汽化冷却系统
  蒸汽并网压力,不小于1.2MPa。蒸汽量,平均6.5t/h。步进炉汽化冷却循环系统由炉底冷却构件、汽水强制循环系统、给水处理系统、蒸汽系统、排汽系统、排污系统、炉内加药系统、取样冷却系统等主要部分组成。汽化系统所有阀门、法兰及法兰垫的压力等级均需≥4.0MPa。从车间外接点送来的除盐水进入除盐水箱,除盐水经除盐水泵送除氧器进行除氧,除氧水经给水泵补充到汽包内。加热炉设除盐水泵2台,1台泵运行,1台泵备用。设给水泵3台,其中2台电动泵,1用1备,另1台为柴油泵在停电等紧急状态时启用。采用工业电视摄像监控柴油箱,并传输到操作室。除盐水箱、除氧水箱水位及除氧器压力均要求设有自动控制。除盐水箱及从车间外接点到除盐水箱的管道都采用不锈钢材质。
1.5 加热炉液压及润滑系统
  新液压系统用于为炉底机械升降和平移、装料推钢机等动作提供动力,并满足步进梁的各种运动循环对步距和速度以及冲击负荷的要求,使其在预定的运动周期内完成各种运动循环。原液压站内动力设备及油箱利旧,其余全部重新设计制造。润滑系统采用双线自动干油润滑。加热炉区配2套干油润滑采用终端式双线自动干油润滑系统,系统公称压力40MPa,一套用于炉底设备,一套用于相关辊道。
2 技术改造效果
  加热炉按年运行按7000小时计算,改造前加热炉加热能力80t/h,改造后加热炉加热能力130t/h,改造前,煤气单耗1.32GJ/t材,改造后,煤气单耗1.20GJ/t材,除盐水单耗改造后增加7.2m3/h,产生蒸汽改造后增加6.5t/h,循环水不计入消耗量。
3 效益分析
3.1 直接经济效益
  项目建设总投资为2864.83万元。固定资产折旧按平均年限法计取,折旧年限为15年,残值率为5%,年折旧费用为:181.44万元。
  改造完成后,热效率提高,吨材煤气消耗可降为1.2GJ/t,2013年1-8月份棒二线加热炉混合煤气平均单耗为1.32GJ/t,混合煤气单价按58元/GJ计,年产量按80万吨。
  除盐水消耗量为7.2吨/小时,年工作小时7000小时,年耗水量可达5.04万吨,除盐水价格按5元/吨。
  加热炉采用汽化冷却技术,小时平均产汽量可达6.5吨,年工作小时7000小时,年产汽量可达4.55万吨,每吨蒸汽价格按100元。
  则每年产生的直接经济效益为:
  (1.32-1.20)×58×80+4.55×100-181.44-5.04×5=805.16万元
3.2 间接经济效益
  加热能力从80t/h提高至130t/h后,整个棒材工序产量可提高10万吨每年。产品价格2000元每吨,盈利率按1%折算,则工序间接经济效益为:2000×10×1%=200万元
4 结论
  消除了设备隐患。旧加热炉炉体各部位耐火材料老化严重,改造后,炉顶和炉尾端墙坍塌的危险解除。降低了吨材煤气消耗。旧加热炉炉体散热严重,保温绝热材料效果差,因强化加热而导致煤气利用率低,吨材煤气消耗高。改造后,吨材煤气消耗降低0.12GJ/t。
TAG标签: 耐火砖 河南耐火砖 高铝砖 刚玉砖 耐火砖价格 河南耐火材料厂

相关资讯


02

2023-09

耐火砖烧成窑炉的特征和适应情况间歇式
耐火砖烧成窑炉的特征和适应情况:连续窑现在使用的烧成窑炉,有连续窑与间歇窑。耐火材料的烧成大多使用连续窑,仅硅砖或特殊砖的烧成使用不连续窑。(1)连续窑:隧道窑。(2)间歇窑:方窑、圆窑、梭式窑、车底式钟罩窑。一、连续窑···

22

2023-08

TiO2对电熔合成镁铝尖晶石结构和性能的影响
镁铝尖晶石(MgAl2O4)是由MgO和Al2O3组成的组成的复合矿物,其理论化学组成为MgO28.33%,Al2O371.67%。它具有耐高温,热膨胀率低,热震稳定性好,耐侵蚀等优良的高温使用性能,尖晶石质的耐火材料广泛地应用于钢包、活性石灰窑和水泥回转···

22

2023-08

RH精炼炉用耐火材料的选用及损毁因素和无铬化研究
RH炉最早只作为真空脱气装置,那时工作层一般采用高铝砖与粘土砖砌筑,之后随着技术的进步和工作环境的改变,传统的粘土砖与高铝砖已无法满足使用要求。经过不断的实验和探索,开始逐步将普通烧成镁铬砖应用在RH炉上,炉衬寿命提高数倍···

23

2022-11

微粉加入量不超过这个数值时,尖晶石浇注料的流变性能最佳
氧化镁-尖晶石耐火材料具有热导率和热膨胀率低,抗钢渣、碱盐和水泥熟料液相侵蚀能力强,抗热震性能优良等特性,是一种性能优良的环境友好型耐火材料,有望作为含铬耐火材料的替代材料而被广泛应用。不定形耐火材料无需预成型和煅烧即可···

16

2022-07

水泥窑预热器清堵及事故应急方案
一、预热器堵塞时的清堵措施预热器堵塞后,主要因堵塞的物料温度高、易对清堵人员造成伤害,处理难度大,所以一般清堵时间较长。但可以根据堵塞实际情况和堵塞部位,通过优化清堵方法来达到快速处理预热器堵塞的目的。1、预分解系统出现···

13

2022-07

玻璃窑用硅线石砖和红柱石砖的理化性能
所谓硅线石系制品,是在高铝质砖的配料中加入一定比例的硅线石、红柱石或蓝晶石及其他微量元素,从而使制品的抗热震性得到改善,特别是制品的高温蠕变率得到降低。也有人将这种砖称作低蠕变高铝砖。 硅线石、红柱石和蓝晶石的加热相变行···

14

2022-06

废弃的破碎小块菱镁矿通过这种工艺后制备烧结镁砂

11

2022-06

浇注料返碱解决方法
关于浇注料(包括普通水泥混凝土和耐火浇筑料)返碱现象是普遍存在的,尤其是高温高湿环境,高水泥加入量配方,比如轻质料。任何一家高铝水泥都存在这种情况,当然用A900或引入促硬剂(碳酸锂或氢氧化锂)或专门的返碱剂(普通水泥混凝···

30

2022-05

轧钢加热炉降耗提效技术研究
轧钢加热炉降耗提效技术研究苗铁生郑永伯(唐山中厚板材有限公司)摘 要:针对目前国内钢铁企业加热炉工艺控制的不足,通过钢坯温度计算模型、基于专家规则的炉温设定调控、空燃比自寻优算法、炉压控制和优化加热时间等手段,优化加热炉燃···

13

2022-05

焦炉斜道耐火砖砌筑的具体步骤
01. 前言概述焦炉斜道区连通焦炉燃烧室和蕃热室,提供煤气、空气或废气的流通途径,并设有调节砖,可调节气流流量,有利于温度控制和加热均匀性。02. 焦炉斜道部位耐火砖砌筑施工顺序斜道主墙→斜道承墙(填心)→斜道口清扫→膨胀缝清扫···

热门产品

全国咨询热线

13608687008

郑州新密市超化镇工业园区

Copyright © 2022 河南宏泰窑炉耐火材料有限公司 版权所有
备案号:豫ICP备16041729号
公司营业执照资质  
微信
电话

13608687008

邮箱

396958067@qq.com